影響(xiǎng)數控銑床加工精度案例分析

發表時間:2022/12/15 閱讀量:454 來源(yuán): 廣東國匠(jiàng)智控(kòng)有限公司(sī)
數控銑床屬於精密設備,但(dàn)是在使用過(guò)程中難免會遇到數控(kòng)銑床加工精度異常現象,影響產品的(de)加工精度,形成這類故障的原因主要有四個方麵:  1.係統參數發生變化或改動;  2.機床位(wèi)置環異常;  3.電機運行狀態異常,即電氣及控製部分(fèn)異常;  4.機械故(gù)障,如絲杠,軸承,聯軸器等部件。另外加工程序的編製,刀(dāo)具(jù)的選擇及(jí)人為因素,也可能導(dǎo)致加工精度異常。  針(zhēn)對以上常見的故障,下麵根據案例(lì)一一進行分析及(jí)研究  1.係統參數發生變化或改動導致加(jiā)工精度異常  一台數控立式(shì)銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工批(pī)零件時,發現當班加工(gōng)出來的零(líng)件均比要求尺(chǐ)寸小(X軸方向超差-0.03,Y軸方向超差-0.05),而該班之前的零件尺寸均在公差範圍內。檢查程序、刀具均正常,檢查各(gè)軸反向間隙,發現X軸(zhóu)間隙剛好為0.03MM,Y軸間隙為0.05MM。進一步了解情況(kuàng)得知,原來前一(yī)天技術人員進行(háng)常(cháng)規設備(bèi)維護(hù)時,誤(wù)將反(fǎn)向間隙參數號1851的單位μm當成了10μm,結果將X軸間隙30μm設(shè)成了3μm,Y軸間隙50μm設(shè)成了5μm,導致誤差的出現。  係統參數主要包括(kuò)機床進給單位、零點偏置、反(fǎn)向(xiàng)間隙等等。例如SIEMENS、FANUC數控係統,其進給單位(wèi)有公製和英製兩(liǎng)種。機床修理過程中某些處理,常常影響到(dào)零點偏置(zhì)和間隙的變化,故障處理完畢應作適時地調整和修(xiū)改;另一方麵,由於機械磨損嚴重或連結(jié)鬆動也可(kě)能(néng)造成參數實測值(zhí)的變化(huà),需對參數做相(xiàng)應(yīng)的修改才能滿足機床(chuáng)加工精度的要求。  2.機械故(gù)障導致的加工精度異常(cháng)  案例一:一台(tái)GSVM6540A立(lì)式加工中心,采用FANUC0i-MC數控係統。一次在銑削模具(jù)過程中,突然發現Z軸進給異(yì)常,造成至少0.3mm的切削誤差量(Z向過(guò)切)。調查中了(le)解到:故障是突然發生的。機床在點動、MDI操作方式下(xià)各軸運行(háng)正(zhèng)常,且回參考點正常;無任何報警提示,電氣控製部分硬故障的可能性排除。分析認為,主要應對(duì)以下幾方麵逐一進行檢查。  (1)檢查機床正運行的加工程序段,特別是加(jiā)工深度設定、刀具長度補(bǔ)償、加工坐標係(G54~G59)的調用(yòng)等,檢查後(hòu)並無異(yì)常。  (2)在點動方式下,反複運動Z軸,經過視(shì)、觸、聽對其運動狀態診(zhěn)斷,發現Z向運動聲音並無異常。  (3)檢查機(jī)床Z軸精度。用手脈發生(shēng)器移動Z軸,(將手脈倍率定為1×100的擋位,即每變化一(yī)步,電機進給0.1mm),配合(hé)百分表觀察Z軸的運動情(qíng)況。在單向運動精度保持正常後作為起始點(diǎn)的正向運動,手脈每(měi)變化一(yī)步,機床Z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3…=0.1mm,說明電機運(yùn)行良好,定位精度(dù)良好。但在反向運動時,發現明(míng)顯間隙。將手輪設(shè)成1×10擋位,配合百分表反複測量得(dé)到Z軸的反向間隙為0.25MM,修改係統1851號參數進行Z軸反向間隙補償,再用百分表測量Z軸反(fǎn)向間隙,間隙消除,故障初步(bù)排除。  (4)進行試加工驗(yàn)證。再加工後發現,Z軸誤差依然存在,誤差值約為0.2MM,由此判斷Z軸連結機構存在機械故障。  (5)檢查Z軸(zhóu)連結機構。經檢查發現Z軸絲杆的緊固螺母有鬆動(dòng)跡像(xiàng),造成Z軸絲杆軸向竄動,以致誤差的出現(xiàn)。調緊螺母,注意鬆緊程(chéng)度,過(guò)鬆會有反向間隙,過緊會使(shǐ)絲杆受力過大,造成振動。再次修改係(xì)統1851號參數進行(háng)Z軸反向間隙補償,以致間隙消(xiāo)除(chú)。試加工後,故障排除。  案例二:一台GSVM6540A立(lì)式加工中心,采用FANUC0i-MC數(shù)控(kòng)係統(tǒng)。在加工一長方形模坯時,發現Y軸方向寬度的精度異常,實(shí)測尺寸比要求小0.2-0.3MM,而且右端的實測(cè)值要比左端的小,但X軸方向的長度精度正常。分析(xī)步驟如下:  (1)首先(xiān)檢查零件的CAD造(zào)型及加工程(chéng)序(xù),均無發現錯誤。  (2)用百分表檢查Y軸精度,發現Y軸定位精度良好。由可知(zhī)誤差是在(zài)有載荷的情況下才出現的。分析可知,故障原因有二:一是Z軸導軌線(xiàn)條鬆,二是X導軌線條鬆。根據零件實測值右端比(bǐ)左端(duān)小的特點初步認定故障是由X導軌右邊的線條鬆動造成的。  (3)拆缷X軸右邊防護罩(zhào),觀察X導軌右邊的線條,發現果然(rán)有(yǒu)鬆動的跡(jì)像。  (4)調緊導軌線條後試加工,精度正常,故障排除。  3.機床電氣參數未優化電機運(yùn)行異常  一台數控立式銑床,配置FANUC0i-MC數控係統。在加工完一模具零件(jiàn)後,用量具測量發現X軸(zhóu)尺寸超差-0.05MM左右(yòu)。檢查發現X軸存在一定間隙,且電機啟動時存在不穩定現象。用手觸摸X軸電(diàn)機時感(gǎn)覺電機(jī)抖動比較嚴重,啟停時不太明顯,JOG方(fāng)式下較明顯。  分析認為(wéi),故障原因有兩點,一是機械反向間隙較大;二是X軸電機工作異常,電機抖動導致丟步。利用FANUC係統的參數功能,對電機進(jìn)行調試。首(shǒu)先對存在的間隙進行(háng)了補償;調整伺服增益參數及N脈衝抑製功能參數,X軸電(diàn)機的抖動消除,機床加工精(jīng)度(dù)恢複正常(cháng)。  4.機床位置(zhì)環異常或控製邏輯不妥導致加工精度異常  一台TH61140鏜銑床加工中心,數控係(xì)統為FANUC18i,全閉環控製方式。加工過程中,發現該機床Y軸精度異常,精度(dù)誤(wù)差*小在0.006mm左右,*大誤差可達到1.400mm。檢查中,機床已經按照要求(qiú)設置了G54工件(jiàn)坐標係。在MDI方式下,以G54坐標係(xì)運行(háng)一段程序即“G90G54Y80F100;M30;,待機床運行結束後顯示器上顯示的機械坐標值為“-1046.605,記錄下該值。然後在手動方式下,將機(jī)床Y軸點動到其他任意位置,再次在MDI方式(shì)下執行上麵的語(yǔ)句,待機床(chuáng)停止後,發現此時機(jī)床機械坐標數顯值為“-1046.992,同第一次(cì)執行後的數顯示值相比相差了0.387mm。按照同樣的(de)方法(fǎ),將Y軸點動到不同的位置,反(fǎn)複執行該語句,數顯的示值不定。用百分(fèn)表對Y軸進行檢測,發現機械位置實際誤差(chà)同數顯顯示出的誤差基本一致,從而認為故障原因為Y軸(zhóu)重複定位誤差過大(dà)。對Y軸的反向間(jiān)隙及(jí)定位精度進行仔(zǎi)細檢查,重新作補償,均無效果。因此懷疑(yí)光柵尺及係統參數等有問題,但為什麽產生如此大的誤差,卻未出現相應的報(bào)警信息呢?進一步檢查發現,該軸為垂直方向(xiàng)的軸,當Y軸(zhóu)鬆開時,主軸箱(xiāng)向下掉(diào),造成了超差。對機床的PLC邏輯控製程序做了修改,即在Y軸鬆開時,先把Y軸使能加載(zǎi),再把Y軸鬆開;而在夾緊時(shí),先把軸夾緊後,再把Y軸使能去掉。調整後機床故障得以解決。 如果在使用中發現任何異常現象,請及時和廠家售(shòu)後服務聯(lián)係,在技術人員的指(zhǐ)導下(xià)完成操作。東莞市國匠智控有限公司是一家股份製公司,旗下(xià)有 眾創為智控科技有限公(gōng)司,景哲機電有(yǒu)限公司,子帆機床服(fú)務公司 ,專注(zhù)於數控設備的生產',銷售,研發,整機配套,和代工服務為(wéi)一體(tǐ)的高薪技(jì)術(shù)企業。
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